本網(wǎng)訊 近日,山東豐源遠(yuǎn)航煤業(yè)有限公司北徐樓煤礦對(duì)西風(fēng)井井上煤倉的提運(yùn)裝置進(jìn)行了改造,大大提高了原煤提運(yùn)效率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)支增效。
該礦西風(fēng)井近段時(shí)間在原煤提運(yùn)中經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,特別是井上煤倉及給煤機(jī)處堵煤嚴(yán)重,每提升一鉤工人都要投很長時(shí)間,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,提升效率低,一個(gè)班只提10鉤左右,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。有關(guān)設(shè)施生產(chǎn)廠家經(jīng)現(xiàn)場觀察后,對(duì)此情況也沒有拿出很好的解決辦法。
針對(duì)以上問題,該礦機(jī)電工區(qū)的維修技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真研究后,決定對(duì)井上煤倉以及給煤機(jī)的提運(yùn)裝置進(jìn)行技術(shù)改造。改造方案具體有以下方面:一是在煤倉上安裝了投煤裝置,即電機(jī)帶動(dòng)加速機(jī),然后在減速機(jī)上安裝曲桿用2寸鋼管連接,鋼管頭處焊接幾個(gè)齒,使其往復(fù)運(yùn)功進(jìn)行投煤;二是對(duì)給煤機(jī)處進(jìn)行了改造,對(duì)煤倉下口內(nèi)鐵皮全部切除,使其煤倉咽喉變大;三是在上煤倉安裝攪拌裝置,即電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī)旋轉(zhuǎn),然后用4米2寸鋼管焊接齒當(dāng)做鉆桿,對(duì)煤倉下口積煤進(jìn)行攪拌。經(jīng)過改造,提升效率大為提高,現(xiàn)在一班能提升70鉤左右,保障了生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。同時(shí),該套裝置全部用廢舊物資制作,讓廢舊物料又有了用武之地,實(shí)現(xiàn)了節(jié)支增效。 (本網(wǎng)特約記者:靳曉鋒 通訊員:黃永峰)
|