豐礦集團(tuán)新高焦化:“小改造”撬動(dòng)生產(chǎn)效能 “大提升” | |||
2025/5/25 10:34:13 廠商在線 | |||
【本網(wǎng)訊】日前,江西豐礦集團(tuán)新高焦化備煤車(chē)間通過(guò) “黨建 + 技術(shù)創(chuàng)新”融合模式,成功破解了汽車(chē)卸煤效率瓶頸,每小時(shí)卸煤量從 10 車(chē)提升至 14-15 車(chē),效率提升了 40%。
作為焦炭生產(chǎn)的 “第一車(chē)間”,備煤車(chē)間承擔(dān)著核心的卸煤任務(wù)。隨著公司產(chǎn)能逐步提升,汽車(chē)卸煤工序逐漸成為生產(chǎn)梗阻點(diǎn):受煤坑頻繁出現(xiàn)堵煤、卸煤外溢等問(wèn)題,每卸 3-4 車(chē)就需人工捅倉(cāng),每 5-6 車(chē)約產(chǎn)生 1 噸煤溢出。崗位工人疲于清理,汽車(chē)司機(jī)排隊(duì)等待,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。崗位工周武山無(wú)奈說(shuō):“每天最愁的就是汽車(chē)卸煤,又慢又累。” 面對(duì)此困局,備煤車(chē)間黨員突擊隊(duì)迅速響應(yīng),聯(lián)合技術(shù)骨干和黨員組成專項(xiàng)攻關(guān)小組。支部書(shū)記與設(shè)備技師帶頭扎根現(xiàn)場(chǎng),連續(xù)多日蹲點(diǎn)觀察,詳細(xì)記錄卸煤流程中的每個(gè)細(xì)節(jié),通過(guò) 10 余次模擬實(shí)驗(yàn),深入剖析堵煤和外溢根源。經(jīng)集體研討,團(tuán)隊(duì)提出 “雙管齊下” 改進(jìn)方案:在受煤坑水泥梁加裝 1.5 米長(zhǎng)倒 “V” 字形尖端頂鋼構(gòu),改變煤流軌跡;在卸煤坑邊緣增設(shè) 1.7 米長(zhǎng)、800 毫米寬的不銹鋼板,不僅起到了攔截作用,還使下料更順暢,不會(huì)像之前那樣因水泥倉(cāng)壁容易卡煤而導(dǎo)致外溢。 為確保方案科學(xué)可行,技術(shù)骨干熊昌森連續(xù)駐守現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù),黨員肖紅忠主動(dòng)承擔(dān)最臟最累的調(diào)試工作。經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)和參數(shù)調(diào)整,加裝倒 “V” 字形尖端頂后,堵煤現(xiàn)象徹底消除,卸煤效率提升至每小時(shí)12車(chē);不銹鋼板投入使用后,外溢問(wèn)題得到根治,卸煤效率進(jìn)一步提升至14-15車(chē)。此次技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)了多重效益,月均節(jié)省設(shè)備運(yùn)行時(shí)間超10小時(shí),崗位工人清理工作量減少 50% 以上,勞動(dòng)強(qiáng)度顯著降低。周武山欣喜地表示:“現(xiàn)在卸煤就像 ‘ 開(kāi)了加速器 ’,司機(jī)排隊(duì)少了,大家干勁更足了!” 據(jù)測(cè)算,煤炭外溢的減少每年可為企業(yè)節(jié)約資源成本超 20 萬(wàn)元,成為企業(yè)降本增效的直接增長(zhǎng)點(diǎn)。
|