高處著眼 大處布局 ——陳家溝煤礦“三大技術(shù)革新”推動高質(zhì)量發(fā)展 | |||
2025/7/23 14:32:16 通訊特寫 | |||
七月的隴東高原,驕陽似火。走進甘肅省華亭煤業(yè)公司陳家溝煤礦自動化指揮控制中心,巨大的電子屏幕上實時跳動的數(shù)據(jù)流,勾勒出井下繁忙有序的生產(chǎn)圖景。這座有著30余年開采歷史的老礦井,2025年正以一系列戰(zhàn)略性布局和戰(zhàn)術(shù)性技術(shù)革新為引擎,煥發(fā)出高質(zhì)量發(fā)展的新活力,描繪出新時代現(xiàn)代化礦井的發(fā)展新藍圖。
戰(zhàn)略重構(gòu):采掘布局優(yōu)化破發(fā)展困局 “礦井采掘接續(xù)平衡與生產(chǎn)系統(tǒng)復雜是制約礦井發(fā)展的兩大瓶頸,要站在全局戰(zhàn)略高度思維破解礦井發(fā)展難題,更要有長遠眼光謀劃高質(zhì)量發(fā)展。”礦長武彥平指著墻上最新的采掘工程平面圖介紹。這張看似普通的圖紙上,用不同顏色標注的新采區(qū)調(diào)整方案和生產(chǎn)布局,記錄著這個老礦井“破繭重生”的關(guān)鍵抉擇。 ![]() 2025年年初,礦技術(shù)團隊歷時60余天的攻堅迎來決定性時刻。生產(chǎn)技術(shù)科科長朱金平回憶道:“當時擺在面前的是道艱難的選擇題:是按原計劃穩(wěn)妥開拓九、十采區(qū),還是另辟蹊徑尋求突破?”前者雖然安全壓力小、短期接續(xù)輕松,但投資大、耗時長,礦井后續(xù)接續(xù)壓力會驟增;后者如何破局,是擺在技術(shù)人員面前的一道難題。
經(jīng)過數(shù)十次現(xiàn)場踏勘和多輪方案比選,技術(shù)團隊創(chuàng)造性地提出了“三區(qū)變兩區(qū)”“兩區(qū)變一區(qū)”的生產(chǎn)布局整合方案。該方案將原八、九、十采區(qū)整合優(yōu)化,先形成新的八、九采區(qū)生產(chǎn)體系,后期再整合為新的八采區(qū),最終實現(xiàn)“集中一區(qū)管理”的格局。這一創(chuàng)新舉措不僅優(yōu)化了礦井生產(chǎn)系統(tǒng),還能節(jié)省多條巷道、降低安全管理難度、減少投資成本。 與此同時,針對礦井運輸距離遠、能力弱的問題,提出對主要軌道運輸系統(tǒng)進行優(yōu)化升級,引進無軌膠輪車等新設(shè)備的思路,有效緩解運輸緊張局面,提升運輸效率。在2月6日的專項評審會上,這一戰(zhàn)略調(diào)整獲得公司認同。評審指出:“新方案能減少開拓巷道12760米,直接節(jié)約投資約11億元,順應(yīng)當前煤炭行業(yè)‘降本增盈’的要求。” 這一系列戰(zhàn)略調(diào)整的實施,不僅解決了制約礦井發(fā)展的關(guān)鍵難題,更展現(xiàn)了陳家溝煤礦在面對行業(yè)變革時的戰(zhàn)略眼光和創(chuàng)新能力,為老礦區(qū)的轉(zhuǎn)型升級探索出了一條新的發(fā)展路徑。 系統(tǒng)革命:通風網(wǎng)絡(luò)再造筑安全基石 “通風系統(tǒng)就像礦井的‘呼吸系統(tǒng)’,這次改造不僅解決了多年頑疾,更讓礦井‘呼吸’更加順暢高效。”礦總工程師高利軍介紹道。今年以來,陳家溝煤礦重點實施通風系統(tǒng)三大優(yōu)化改造工程,為安全生產(chǎn)提供了堅實保障。 以往,主井筒煤流系統(tǒng)的污風會流入采掘工作面,影響井下通風質(zhì)量。經(jīng)過多次專題研討,該礦在不新增巷道的前提下,啟封+1050m水平回風石門密閉,重新構(gòu)筑主井筒底彎道通風設(shè)施,將污風直接引入總回風系統(tǒng)。改造后,井下作業(yè)環(huán)境顯著改善。面對主通風機性能弱化、通風阻力大等問題,該礦采取“降阻增效”策略,封閉多條閑置巷道,總長達660米。通過封閉+930水平軌道大巷與回風大巷1#聯(lián)絡(luò)巷、八采區(qū)四車場等冗余巷道,礦井總風量減少620m³/min,通風阻力明顯降低,電耗也隨之下降,為后續(xù)八采區(qū)通風需求預(yù)留了空間。
根據(jù)通風30條規(guī)定,+1050m和+930m水平中央變電所需實現(xiàn)獨立通風。該礦創(chuàng)新思路,將+1050m水平變電所改為臨時配電點,并將+930m水平變電所搬遷至井下消防材料庫(已有獨立通風系統(tǒng))。這一方案比原計劃減少2條巷道施工,既優(yōu)化了供電系統(tǒng),又節(jié)約了成本。 這套“疏堵結(jié)合”的通風優(yōu)化方案,不僅解決了陳家溝煤礦的歷史遺留問題,更形成了一套完整的技術(shù)標準和管理經(jīng)驗,為礦井安全生產(chǎn)提供更可靠的保障。 科技賦能:動態(tài)監(jiān)測織密瓦斯防控網(wǎng) 在陳家溝煤礦束管檢測中心,8521工作面的瓦斯監(jiān)測數(shù)據(jù)在屏幕上實時跳動,形成完整的動態(tài)曲線圖。這里已建立起“瓦檢員現(xiàn)場實測、傳感器實時預(yù)警、束管系統(tǒng)超前分析”的三級防控體系,為礦井瓦斯治理構(gòu)筑起立體防線。 瓦斯作為煤礦生產(chǎn)的“頭號殺手”,一直是煤礦管理中的重中之重。陳家溝煤礦牢固樹立“瓦斯超限就是事故”的理念,積極借鑒瓦斯防治“八招”,認真踐行“一面一策、一段一策”要求,堅持高標準瓦斯防控,探索推行“超前高位瓦斯預(yù)抽鉆孔+回風隅角埋管抽放”的立體抽放技術(shù),深入研究最優(yōu)抽放埋管深度,瓦斯抽放效率顯著提升。 同時,應(yīng)用上覆采空區(qū)注氮驅(qū)替瓦斯技術(shù),構(gòu)建起“上下聯(lián)動、綜合治理”的瓦斯防治新格局。并針對當前回采工作面位置、煤層厚度變化、周期來壓、采空區(qū)壓差變化、大氣溫差等因素,開展瓦斯日分析、周匯總、月研判,掌握卸壓瓦斯的運移路徑與聚集規(guī)律,動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)組織和瓦斯抽放時序。截至2025年6月25日,已累計施工高位鉆孔66組,抽放瓦斯21.25萬立方米,瓦斯抽放率同比增長350%,有效控制了8521工作面的瓦斯涌出量。 站在生產(chǎn)調(diào)度指揮中心,礦長武彥平注視著實時更新的生產(chǎn)數(shù)據(jù),深有感觸地說:“從采掘布局的戰(zhàn)略重構(gòu)到通風系統(tǒng)的全面升級,再到瓦斯治理效果的鞏固,我們以三大技術(shù)革新為抓手,實現(xiàn)了安全、效益、效率的協(xié)同提升。” 未來,陳家溝煤礦將繼續(xù)堅持“科技興礦”戰(zhàn)略,聚焦瓦斯治理、鄰空巷道支護、采場壓力控制、防滅火等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),推動礦井向更安全、更高效、更可持續(xù)的方向發(fā)展,為能源保供貢獻更大力量。
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